1改造前的粉磨系統(tǒng)
1.1入磨熟料粒度大
熟料顎式破碎機出口粒度<20mm,有時候由于熟料形狀的不規(guī)則性和顎式破碎機的特點造成出口粒良超過20 ml/1,這樣的粒度嚴(yán)重制約著水泥磨產(chǎn)量的提高。
1.2出磨水泥細(xì)度粗
(1)研磨體級配不合理,研磨體裝載量不足。
(2)磨內(nèi)存料太多,特別是一倉回料太多,造 成磨內(nèi)通風(fēng)不良。
1.3選粉機效率低
選粉機選粉效率低造成循環(huán)負(fù)荷率太高,在水泥磨一倉形成了緩存層,降低了一倉的破碎效率,導(dǎo)致了出磨水泥成品率太低,形成了惡性循環(huán)。
1.4袋除塵器收塵效率低
因為改造前成品水泥的收集任務(wù)全部由袋除塵器來完成,除塵布袋經(jīng)常被水泥粉塵糊住,造成通風(fēng)量不夠,從而引起選粉機選粉效率的進(jìn)一步降低。
2改造措施
2.1熟料破碎系統(tǒng)改造
拆除了原熟料顎式破碎機并將其用于破碎原煤,重新安裝了l臺PCX.Ⅳ錘式破碎機,使人磨熟料的粒度由20mm降至10 mlil以下。
2.2水泥磨機內(nèi)部結(jié)構(gòu)的改造
2.2.1改造具體措施
對該磨老式的雙層隔倉板進(jìn)行了更換,更換為提升能力強且具有復(fù)合篩分能力的雙層隔倉板(里面加一層2.5 mlTl寬度的細(xì)篩板),將出料篦板更換為新型出料篦板,其原理同上。并且將原長度為3 m的一倉縮短為2.75 m;原長度4.25 m的二倉增加為4.5 m。
2臺磨機復(fù)合式內(nèi)選粉篩分隔倉板見圖l。
2.2.2改造原理
(1)在磨內(nèi)采用具有選粉功能的高效選粉裝置,使球倉的物料進(jìn)入選粉裝置后,對物料進(jìn)行粗細(xì)分離,粗料返回球倉,細(xì)料順利進(jìn)入段倉。
(2)應(yīng)用“小篦縫,大流量”的原理,充分發(fā)揮一倉破碎功能,實現(xiàn)一倉隔倉預(yù)篩分的作用,發(fā)揮其粉磨效率。
(3)采用小鋼段技術(shù)。進(jìn)入段倉的細(xì)物料采用與之相適應(yīng)的研磨效率較高的小鋼段進(jìn)入強化研磨。由于小鋼段的單位表面積較普通鋼段提高1倍以上,因此,研磨能力大幅度增加,提高了粉磨效率。
(4)段倉安裝活化襯板。為了改善離筒體表面較遠(yuǎn)的鋼段層因襯板不能有效帶動而使其運動程度微弱所形成的“滯留區(qū)”對粉磨效率的影響,在“滯留區(qū)”安裝了活化襯板,加強了各段層的運動,故達(dá)到提高粉磨效率的作用。
(5)改進(jìn)后磨尾出料裝置具有料段分離功能,既能使水泥成品順利出磨而小鋼段又不會溢出磨外。
2.3研磨體種類及級配調(diào)整(見表1)
針對改造前研磨體填充率不足,適當(dāng)增加了研磨體裝載量,提高了填充率。由于人磨熟料粒度下降,所以適當(dāng)降低了一倉的平均球徑,將原二倉鋼段換為小鋼段。
2.4.磨機選粉系統(tǒng)的改造
2.4..1改造內(nèi)容
(1)將原來離心式選粉機改為KBX風(fēng)懸浮超細(xì)轉(zhuǎn)子選粉機,選粉機能力為由原來的30 000 m3/H是高到現(xiàn)在的68 020 mTh,選粉機產(chǎn)量由原來的18
25 t/h提高到現(xiàn)在的46
55 t/h,并給新選粉機配套1臺流量為7l 838 M3/H、全壓為2 200 Pa、電機功率為75 kW的循環(huán)風(fēng)機。
(2)選粉機更換后,原由袋除塵器收集水泥的功能主要由選粉機的旋風(fēng)筒來承擔(dān),改造后的袋式除塵器起磨內(nèi)通風(fēng)除塵的輔助作用,所以將原流量33 762 M3/H、全壓6 810Pa、配套電機功率為90kW的風(fēng)機更換為流量15 650~28 792M3/H、全壓3 266~2 237 Pa、電機功率30 kW的風(fēng)機。更換后的風(fēng)機既滿足了磨內(nèi)通風(fēng)除塵的需求,又節(jié)約了能源。
2.4.2改造原理
(1)出磨物料由選粉、上部料斗進(jìn)入選粉機內(nèi)殼,落到主軸的螺旋套空間,經(jīng)均化分散并增壓,物料充分懸浮,在撒料盤的高速旋轉(zhuǎn)作用下,物料一方面受到慣性離心力作用向四周撒出,同時受撒料盤葉片產(chǎn)生的上升氣流作用向上揚起,在撒料盤上部空間形成物料沸騰,物料中較細(xì)的顆粒向上飄起,呈懸浮分散狀態(tài),而較粗的物料被撒料盤葉片分散沿筒壁落下,完成第一次選粉。