1.維修部位
1臺銅熔煉爐回轉機構減速機在生產中撞壞,造成機殼一側底部裂縫,一側上部被掐穿成此0-100mm的孔洞。
2.維修方案及膠粘劑的選擇
由于機殼大,鑄鐵可焊性差,故采用粘接修復。可選用BD111鑄鐵修補劑(詳見http://www.bjsykg.com/gongyexiubuji/jinshuxiubuxilie/18.html)
3.表面處理
① 清除舊漆,暴露機體,并用扁鏟除去原有焊塊,用砂輪把裂縫業加工成45度V形坡口;
② 除銹去污,并用汽油清洗干凈,最后用丙酮擦幾遍,晾干。
4.粘補工藝
① 孔洞的修復 用修補劑在洞內側鋪貼3層玻璃布,玻璃布面積第1層直徑大于孔洞直徑4-5cm,第2層、第3層各分別大于前一層4-5cm。待玻璃布室溫固化24h后;放倒機體,洞面向上,往孔洞處填滿配方修補劑,并震實抹平,室溫固化24h后再于其上用前法加貼3層玻璃布,并修平;
② 裂縫的修復 用修補劑填補于裂縫V形坡口中,室溫固化24h后用挫修平,然后在內外側用修補劑貼3層玻璃布,一晝夜后即可磨平。
5.效果
修復工期短,使設備很快地投入了生產。