1.泄漏概況
某廠橡膠裝段脫氨反應器φ500mm配管彎頭,由H-198催化劑介質沖刷磨損而出現φ10mm的穿孔,造成介質泄漏。該管溫度為330℃,壓力為98kPa。
2.堵漏工藝及膠粘劑的選擇
首先用耐高溫膠快速堵漏,然后用環氧樹脂補強加固的方法可堵住此類穿孔,由于泄漏管溫度高達330℃,因此一般有機類膠粘劑無法在此溫度下長期工作,需選用耐高溫的無機膠堵漏,如湖北回天膠業股份有限公司生產的雙組分CPS-磷酸氧化銅無機膠,可選用該公司生產的雙組分耐溫環氧樹脂膠CY-21為補強加固膠。
3.堵漏工藝
① 用砂紙打磨配管穿孔周圍表面,再用丙酮清洗,使表面干凈;
、凇∠劝幢壤髮o機膠調配均勻,然后用膠液侵滯事先經脫脂處理的玻璃纖維布,再用玻璃布填充穿孔,直至泄漏停止,在玻璃布上涂抹一層CPS-氧化銅無機膠,無機膠接觸高溫后會迅速固化,但固化物表面有較細的裂紋;
、邸“匆髮Y-21 膠調配均勻,涂刷在已固化的CPS-氧化銅無機膠上面,粘貼一層玻璃布,如此反復涂膠粘貼玻璃布10余遍,20min后即完全固化。
4.堵漏效果
采用上述堵漏工藝,配管彎頭工作6個月后檢查,未發現任何泄漏。